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關于脫模劑與膠衣預離模問題的解析

2025-3-28 14:26

關于脫模劑與膠衣預離模問題的解析在我們從事脫模劑相關業(yè)務的過程中,常常會遇到各種因使用不當而產(chǎn)生的誤解。曾經(jīng),有一位客戶興高采烈地向我反饋:“你們家的脫模劑實在是太好了!只打了兩遍,在糊第二遍樹脂層的 ...

關于脫模劑與膠衣預離模問題的解析
在我們從事脫模劑相關業(yè)務的過程中,常常會遇到各種因使用不當而產(chǎn)生的誤解。曾經(jīng),有一位客戶興高采烈地向我反饋:“你們家的脫模劑實在是太好了!只打了兩遍,在糊第二遍樹脂層的時候,第一層膠衣居然自己就往下脫離了,這脫模效果簡直絕了!” 聽到這樣的評價,我心里卻明白,他并沒有看到問題的本質(zhì),其實這是膠衣預離模現(xiàn)象,而并非單純因為脫模劑效果 “太好”。當時,我只是笑笑,沒有立刻給出回復。?
確實,脫模力較大的脫模劑在某些極端情況下可能會對膠衣狀態(tài)有一定影響,但這種影響通常并不顯著。經(jīng)過大量實際案例分析,造成膠衣預離模的主要原因集中在兩點:固化劑過量或膠衣固化時間過長。?
為了讓大家更清晰地理解,我給大家分享一個實際案例。有一家小型玻璃鋼制品廠,主要生產(chǎn)一些簡單的衛(wèi)浴產(chǎn)品。在一次新品試生產(chǎn)過程中,他們使用了我們的脫模劑。在操作過程中,工人為了加快生產(chǎn)進度,在調(diào)配膠衣時,過量添加了固化劑。原本按照正常比例調(diào)配,膠衣應該在特定時間內(nèi)均勻固化,形成良好的附著層。但這次過量添加固化劑后,膠衣固化速度異常加快,內(nèi)部結構發(fā)生變化。當進行第二層樹脂糊制時,就出現(xiàn)了膠衣預離模的情況,與那位客戶反饋的現(xiàn)象一致。后來,該廠技術人員在我們的指導下,嚴格按照標準比例調(diào)配固化劑,這一問題得到了有效解決。?
再看另一個案例,一家專門制作玻璃鋼雕塑的工作室。他們在制作一件大型雕塑作品時,由于環(huán)境溫度較低,沒有對膠衣固化時間進行合理調(diào)整。膠衣固化時間過長,在等待固化的過程中,與模具以及后續(xù)要糊制的樹脂層之間的物理化學平衡被打破。結果在后續(xù)操作時,出現(xiàn)了膠衣預離?,F(xiàn)象。經(jīng)過我們建議,工作室采用了加熱設備提升環(huán)境溫度,使膠衣固化時間恢復正常范圍,成功避免了類似問題再次發(fā)生。?
所以,當遇到膠衣預離模這類情況時,不能簡單地將問題歸結于脫模劑。正確認識和分析背后的真正原因,才能有效解決問題,保障生產(chǎn)順利進行,充分發(fā)揮脫模劑的正常功效,生產(chǎn)出高質(zhì)量的玻璃鋼產(chǎn)品。

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